新浦化學:5億元投入節能改造 產品成本下降了8%
。ㄓ浾 張宏偉 通訊員 李生福)6月12日下午,新浦化學(泰興)有限公司的工人們,正忙著對新增的兩臺10t/h燃氫蒸氣鍋爐裝置進行最后的技術調試,確保月底成功開機。 “這兩臺10t/h燃氫蒸氣鍋爐裝置總投入1200萬元,主要是回收公司生產過程中產生的氫氣,作為能源,通過燃燒產生蒸汽,加入公司蒸汽管網,作為其它產品生產的熱負荷補充。”公司技術組處長錢東升告訴記者,此裝置投入運行后,每年可回收氫氣4800萬標方,不但可為企業創造可觀的額外效益,還可為國家節約原煤2.6萬噸。 新浦化學(泰興)有限公司成立于1995年,主要從事生產經營離子膜燒堿、液氯、苯胺、氯乙烯等化工原料。2011年公司完成了六期燒堿和二期氯乙烯項目的投產,目前離子膜燒堿規模達75萬噸/年、笨胺13萬噸/年、硝基苯18萬噸/年、氯乙烯50萬噸/年,今年實現開票銷售達23億元。 近年來,新浦公司不斷發展循環經濟,降低成本,提高產品市場核心競爭力。投入600萬元進行三期三臺強制循環槽極網技術改造,每臺每年可節約電量231.2萬度;投入1200萬元進行五期三臺離子膜電槽零極距改造,每臺每年可節約電量131.25萬度;投入210萬元進行三臺循環水水輪機改造,共節約電量124.74萬度;投入500萬元將冷凍機組K—504A改造成三洋機組,每年可節約電量160萬度。去年,公司共節約標煤2700噸。 “自公司成立以來,累計已投入5億元進行節能改造,產品成本下降了8%。”錢東升告訴記者,離子膜燒堿行業耗能每噸平均用電2400度,新浦公司經過多項節能改造后每噸為2221度,與省定燒堿定額比,綜合能耗節能率為10.29%,與省限額比,節能率高達31.81%,低于省定指標,達國內先進水平。 “在前5年的基礎上,公司還將投入1.5億元進行多項節能改造,完成國家在‘十二五’期間‘萬家企業節能低碳行動’下達的7.5萬噸標煤的節能任務。”錢東升表示。 |